印刷工藝的革新和方法
2001年10月精典彩印公司新買了一臺日本利優(yōu)比平版膠印印刷機(jī)。使用了一段時間后,質(zhì)檢人員在一次例行工作中,發(fā)現(xiàn)覆過膜的部份印刷品上有大小不一的斑點(diǎn),開始認(rèn)為是覆膜過程中的臟物造成,經(jīng)調(diào)研分析,推斷為印刷過程中噴粉過大所致。經(jīng)降低噴粉量之后,情況有所好轉(zhuǎn),帶有斑點(diǎn)印刷品的數(shù)量和頻率有一定減少,但這種現(xiàn)象沒有徹底杜絕,斑點(diǎn)大小及發(fā)生位置和時間也沒有規(guī)律,問題沒有得到徹底解決。公司只好采用適當(dāng)增加紙張放數(shù),加強(qiáng)質(zhì)檢人員抽檢,遇到斑點(diǎn)數(shù)量較多,而成品數(shù)量不夠時,再補(bǔ)印。這個問題的存在,隨著時間的推移,使大家意識到,無論從材料消耗、產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率等方面都給公司帶來很大影響。公司領(lǐng)導(dǎo)決心集中召集所有技術(shù)骨干人員,集思廣益,在現(xiàn)場查原因、找癥結(jié)、分析研究、逐步排查,最后推斷是積聚在收紙部件上粉子所致。得出結(jié)論之后公司要求印刷機(jī)人員必須定期清理收紙部件上粉子,從此,“斑點(diǎn)”現(xiàn)象再也沒有發(fā)生。以往,機(jī)刀師傅在切成品活時,不論成品尺寸以外有多寬的白紙邊,都是沿著成品線一刀切下去,切下來的廢紙全按花紙賣掉,由于廢白紙和廢花紙價格相差太大,每斤相差0.6~0.7元,為此采用先切白紙邊再切花紙邊兩刀切工藝,盡管機(jī)刀工切成品時比正常多切一刀,但公司考慮兩刀切可能比一切更合算,從那以后,要求當(dāng)廢白紙邊達(dá)到一定寬度時,機(jī)刀人員必須兩刀切。通過以后幾個月核算,發(fā)現(xiàn)賣廢紙收入比以前幾個月增加幾千元,驗證了公司決定更換工藝的正確性。
2001年精典公司引進(jìn)了一臺日本利優(yōu)比684,在使用初期,按制造廠家要求,使用680×550尺寸PS版。在實際工作中,發(fā)現(xiàn)利優(yōu)比印刷機(jī)最常使用的紙張尺寸為59×44;一般情況下沒有超過這種尺寸的,公司決定用650×550尺寸PS版而不用680×550尺寸PS版以降低PS版用量,盡管用650×550尺寸PS版,會造成橡皮布不能再印超過該尺寸的活件,但經(jīng)過反復(fù)而認(rèn)真測量,僅尺寸的變化,一年節(jié)省PS版材料費(fèi)近三萬元。
通過以上幾個小改革看到,技術(shù)改造及小發(fā)明等在企業(yè)發(fā)展過程中的重要性,精典公司是一個有30余人的小印刷公司,一年的純利潤20~30萬,通過改造等措施運(yùn)用,每年給公司降低十幾萬元的生產(chǎn)成本。
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